煤泥提灰减量累计发运34万余吨,综合发热量超公司考核标准205cal/g;自主实施的煤泥水两段浓缩技术改造项目落地见效,预计年增效益超2000万元……从“微米级控质”到“自主化技改”,鲍店煤矿洗选发运中心用实干让曾被视作“负担”的煤泥,成为矿井降本增效的“黄金资源”。
绣花功夫控质量,啃下提灰减量“硬骨头”
煤泥提灰减量的核心,在于浮选生产的“分毫不让”。为守住质量底线,该中心构建“数据复盘+现场响应”双机制:每日清晨,数据统计员化身“档案管家”,将前一天的煤泥灰分、水分数据整理成清晰台账;技术团队围着数据曲线“把脉问诊”,若发现灰分略升,便像“调咖啡奶泡”般精准调整浮选药剂配比,确保每一滴用量都精准匹配生产需求。
生产现场更是绷紧“质量弦”。操作工紧盯仪表盘,把灰分46%、水分22%视作“生命线”,一旦数值“亮红灯”,对讲机里立刻传来急促反馈。技术人员拎着工具包直奔浮选槽,蹲在设备旁微调刮泡速度、校准入料阀门,手指在操作按钮上的动作细如“修手表齿轮”,确保问题1小时内响应、当天闭环。这份对“小数点”的较真,让34.10万吨煤泥全部达标,综合发热量稳稳超出考核标准。
自主技改破瓶颈,打造创效“新引擎”
在提灰减量的同时,中心还瞄准煤泥水回收工艺痛点,组建技术团队自主攻坚。“从方案设计、设备选型,到管路布置、系统调试,全靠我们自己的技术力量!”项目工程师介绍,技改小组没有依赖外部单位,而是抱着图纸泡在现场,反复模拟调试、对比上百组数据,连一颗螺丝钉的选型都精益求精。最终不仅让技术人员练就“硬本领”,还比外购方案节省大量资金。
改造后的成效立竿见影:煤泥回收工艺大幅简化,实现中矸磁尾与原煤尾矿“合并回收”;创新构建的“煤泥离心机+沉降过滤离心机+压滤机”三级回收工艺,有效减少压滤尾煤泥产量,提升系统处理能力。经测算,该项目预计每年可减少尾煤泥12万吨、增加混煤量12万余吨。
从“管好每一批煤泥”到“改好每一条管路”,鲍店煤矿洗选发运中心用“向内挖潜、自主创新”的韧劲,在煤泥治理中蹚出了一条“提质+创效”的双赢路径。